當(dāng)廢水中含油量過大,整個系統(tǒng)泥質(zhì)變輕,在操縱過程中不能很好控制其在二沉池的停留時間,易造成缺氧,產(chǎn)生腐化污泥上??;當(dāng)曝氣時間過長,在池中發(fā)生高度硝化作用,使硝酸鹽濃度高,在二沉池易發(fā)生反硝化作用,產(chǎn)生氮?dú)?,使污泥上??;另外,廢水中含油量過大,污泥可能挾油上浮。當(dāng)廢水中含表面活性物質(zhì)較多時,易預(yù)先用泡沫分離法或其他方法去除。 加裝上、下游導(dǎo)流板是改善流速分布、進(jìn)步充氧能力的有效方法和最利便的措施。
盡管氧化溝具有出水水質(zhì)好、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、除磷脫氮效率高、污泥易不亂、能耗省、便于自動化控制等長處。導(dǎo)流板與其他改善措施比擬,不僅不會增加動力消耗和運(yùn)轉(zhuǎn)本錢,而且還能夠較大幅度地進(jìn)步充氧能力和理論動力效率
在氧化溝中,為了獲得其獨(dú)特的混合和處理效果,混合液必需以一定的流速在溝內(nèi)輪回活動。微生物的負(fù)荷高,細(xì)菌吸取了大量營養(yǎng)物質(zhì),因?yàn)闇囟鹊?,代謝速度較慢,積貯起大量高粘性的多糖類物質(zhì),使活性污泥的表面附著水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨脹。 4.2 泡沫題目
當(dāng)廢水中的碳水化合物較多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化溝中污泥負(fù)荷過高,溶解氧濃度不足,排泥不暢等易引發(fā)絲狀菌性污泥膨脹;非絲狀菌性污泥膨脹主要發(fā)生在廢水水溫較低而污泥負(fù)荷較高時。氧化溝的曝氣設(shè)備一般為曝氣轉(zhuǎn)刷和曝氣轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)刷的浸沒深度為250~300mm,轉(zhuǎn)盤的浸沒深度為480~ 530mm。但是,在實(shí)際的運(yùn)行過程中,仍存在一系列的題目。
發(fā)生污泥上浮后應(yīng)暫停進(jìn)水,打壞或清除污泥,判明原因,調(diào)整操縱。通過增加曝氣池污泥濃度或適當(dāng)減小曝氣量,也能有效控制泡沫產(chǎn)生。上游導(dǎo)流板安裝在距轉(zhuǎn)盤(轉(zhuǎn)刷)軸心4.0處(上游),導(dǎo)流板高度為水深的1/5~1/6,并垂直于水面安裝;下游導(dǎo)流板安裝在距轉(zhuǎn)盤(轉(zhuǎn)刷)軸心3.0m處。
因?yàn)檫M(jìn)水中帶有大量油脂,處理系統(tǒng)不能完全有效地將其除去,部門油脂富集于污泥中,經(jīng)轉(zhuǎn)刷充氧攪拌,產(chǎn)生大量泡沫;泥齡偏長,污泥老化,也易產(chǎn)生泡沫。另外也可考慮增設(shè)一套除油裝置。一般以為,最低流速應(yīng)為0.15m/s,不發(fā)生沉積的均勻流速應(yīng)達(dá)到0.3~0.5m/s。用表面噴淋水或除沫劑去除泡沫,常用除沫劑有機(jī)油、煤油、硅油,投量為0.5~1.5mg/L。 4.1 污泥膨脹題目
。但最重要的是要加強(qiáng)水源治理,減少含油過高廢水及其它有毒廢水的進(jìn)入 4.3 污泥上浮題目
針對污泥膨脹的起因,可采取不同對策:由缺氧、水溫高造成的,可加大曝氣量或降低進(jìn)水量以減輕負(fù)荷,或適當(dāng)降低MLSS(控制污泥回流量),使需氧量減少;如污泥負(fù)荷過高,可進(jìn)步MLSS,以調(diào)整負(fù)荷,必要時可休止進(jìn)水,悶曝一段時間;可通過投加氮肥、磷肥,調(diào)整混合液中的營養(yǎng)物質(zhì)平衡(BOD5:N:P=100:5:1);pH值過低,可投加石灰調(diào)節(jié);漂******和液氯(按干污泥的0.3%~0.6%投加),能按捺絲狀菌繁殖,控制結(jié)合水性污泥膨脹[11]。與氧化溝水深(3.0~3.6m)比擬,轉(zhuǎn)刷只占了水深的1/10~1/12,轉(zhuǎn)盤也只占了1/6~1/7,因此造成氧化溝上部流速較大(約為0.8~1.2m,甚至更大),而底部流速很?。ㄌ貏e是在水深的2/3或3/4以下,混合液幾乎沒有流速),致使溝底大量積泥(有時積泥厚度達(dá)1.0m),大大減少了氧化溝的有效容積,降低了處理