入料粒度組成對(duì)沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的技術(shù)目標(biāo)有很大影響,國(guó)內(nèi)外設(shè)備制造廠家均以為入猜中<0.045mm粒級(jí)產(chǎn)率要<40%,不然不光使離心液、過(guò)濾液濃度增大,并且致使脫水產(chǎn)品水分過(guò)高,呈泥漿狀,常常阻塞離心機(jī)排料口,致使無(wú)法正常運(yùn)行。為此將煤泥弧形篩篩上的粗精煤泥直接摻入浮選泡沫中。這種做法有兩個(gè)好處:①LWZ型離心機(jī)入料摻粗后,粒度組成得以改進(jìn),由表2可知<0.045mm的細(xì)泥產(chǎn)率為24.99%,為離心機(jī)正常作業(yè)發(fā)明了杰出的技術(shù)條件;②免除了本來(lái)專用于粗精煤泥脫水的離心機(jī),簡(jiǎn)化了技術(shù)環(huán)節(jié),節(jié)省了出資。?
①脫水產(chǎn)品水分低為15.24%,它的液體稠濁率僅為5.39%,即占入料94.61%的液體已隨離心液排出。?
②在離心機(jī)入猜中>0.045mm粒級(jí)產(chǎn)率為75.01%的條件下,固體收回率達(dá)86.91%,這樣的目標(biāo)從技術(shù)上講是適當(dāng)滿足的了。?
③選煤廠脫水設(shè)備屬固、液別離機(jī)械領(lǐng)域,根據(jù)有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其技術(shù)作用可從兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)定,一是脫水產(chǎn)品固體收回率,二是脫水產(chǎn)品的液體稠濁率,二者歸納目標(biāo)便是脫水功率,本次測(cè)定的脫
?7?
水功率為81.52%,如實(shí)地反映出該設(shè)備以脫水收回>0.045mm粒級(jí)為主的精煤泥的杰出的技術(shù)作用。?
4.2?收回粒度?
LWZ型離心機(jī)能有效地收回多大的粒度,亦是大家所重視的要點(diǎn)。由于過(guò)濾液是循環(huán)物料,所以該離心機(jī)的排出實(shí)際上只有脫水產(chǎn)品和離心液。按此核算各粒級(jí)的分配率見(jiàn)表5和圖3。由圖3可知,在分配率為50%時(shí)別離粒度為0.019mm,也就是說(shuō)該粒徑的煤泥分配到脫水產(chǎn)品或離心液中的概率均為50%。據(jù)核算>0.045mm粒級(jí)和<0.045mm粒級(jí)分配到脫水產(chǎn)品的概率各自為97.20%和49.19%。這表明>0.045mm粒級(jí)僅有2.80%的概率,<0.045mm粒級(jí)為50.81%的概率由離心液帶著至精煤壓濾機(jī)予以脫水收回。